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亚临界活动锅炉节能降耗途径分析

时间:2022-10-31 13:30:07 来源:网友投稿

摘 要 解决好亚临界活动锅炉运行时的高能耗问题,降低注汽成本,实现注汽系统的节能降耗,使注汽站保持较低的能耗和运行成本,是降低原油成本,提高采油厂整体经济效益关键。在此对注汽站亚临界活动锅炉节能降耗途径进行了分析。

关键词 亚临界,活动锅炉,节能,降耗,途径

中图分类号 TK2 文献标识码A 文章编号1673—9671—(2009)122—0085—01

油井注蒸汽可以降低原油粘度,激励出油,被广范应用于稠油油藏的开采中。现河采油厂采油四矿目前运行两台亚临界活动燃油锅炉,分别是辽宁抚顺锅炉厂生产的YZFll-21-P高压锅炉和上海四方锅炉厂生产,的F-115/21-Y高压锅炉。所谓亚临界锅炉就是注汽压力大于17.5MP,小于21MP的锅炉,和普通锅炉相比亚临界锅炉的显著特点是注汽压力较高,注汽效果较好。每台亚临界活动锅炉均是由锅炉燃烧系统、水处理系统、自动化控制等系统组成的一个油、气、水运行的综合系统,其运行方法是工业来水经过水处理系统去除渣滓、硬度、含氧,调整合适的PH值后进入锅炉炉管,原油经过一系列加温、雾化后在炉膛中燃烧,加热炉管中的水,形成370度以上的高温高压蒸汽,直接注入井口,激励,出油。该过程是一个复杂的生产过程,和普通锅炉相比,亚临界活动锅炉需要消耗更多的能源,是采油厂的耗能大户,尤其在当前采油厂成本控制压力大的前提下如何降低注汽成本,实现注汽系统的节能降耗,使注汽站保持较低的能耗和运行成本,是降低原油成本,提高采油厂整体经济效益关键。据统计我矿亚临界锅炉平均吨汽耗电在11.24KW.H左右,而普通锅炉平均吨汽耗电只有9.5KW.H;亚临界锅炉平均吨汽耗油在62KP左右,远大于额定耗油57kg/吨汽;亚临界锅炉平均吨汽耗水在13方左右,大于普通锅炉的平均吨汽耗水在1.2方;所以亚临界活动锅炉的节能降耗工作必须从节省电能、节省水能、降低油耗等3个方面人手。

1 节省电能

在亚临界活动锅炉运行系统中,耗电设备主要是泵和加热器,每台锅炉配有11台泵,负责水油系统的输运、除氧、再生等生产过程,这些泵的总功率是184kw,其中110KW的柱塞泵,是主要的耗电设备,所以节电重点是做好柱塞泵的节能工作。效率是泵的经济性能指标,但节能不能仅限于提高泵的效率,还应包括整个系统(电机、调节阀等)的节能,选用高效节能系列柱塞泵,这是柱塞泵节能的基础,即提高泵的运行效率。科学选型,合理配套,是提高运行效率的关键。亚临界活动锅炉加热器采用电加热器,每台电加热器功率为30KW,利用电加热器把油罐中的油加温到50度以上,节电工作应该从这两个方面进行。

1.1 对运行的柱塞泵进行节能技术改造

改进柱塞泵的水力性能,以此增大过流能力,降低水力损失,提高柱塞泵效率。

1)电路调节。当注汽压力下降,负荷减少时,可通过改变电路接法,如利用三角形和星形接法调整,实现节能效果。

2)变速调节。当排量波动范围较大时,投运变频调速装置,通过变速调节达到良好的节能效果,避免节流损耗,而泵的效率变化不大。据有关资料介绍,利用变频调速装置,功率因数可提高到0.95以上,平均节电率达58%,系统运行效率可大大提高。

3)加强柱塞泵的维护保养。要注意柱塞泵的情况,出现问题要及时消除故障,还要注意泵的密封、冷却(有轴封箱和填料箱)和润滑,以利于延长柱塞泵寿命并节约能源,减少功率损失和介质损失。

1.2 对油罐加热系统进行节能技术改造

更改油罐加热系统。在油罐中接入一个盘管,盘管内通锅炉蒸汽,形成一个蒸汽盘管加热器,当锅炉启运前先使用电加热器加热油温,一旦锅炉运行正常,出口蒸汽平稳,停运电加热器,投运蒸汽加热器,使用蒸汽给油罐加温,节约电能。

1.3 根据电力电网的收费标准灵活确定运行时段

因为电网收费标准是根据不同季节不同时段收取的,因此,可以根据生产需要间断运行部分泵,躲峰运行,启泵、收油等操作必须在用电低谷期进行,节约电能。具体到不同用途的离心泵,还须采取以下具体措施:

1)排污泵节电。要采取有效措施,减少污油产量,减少污油回收操作对电能的消耗。  2)输油泵等节电。输油泵以及输水泵要消耗大量电能,须根据具体情况,运用现代化管理方法,科学确定最佳的电流运行区间,并严格执行,以得到最佳的节电效果。

3)必须加强日常生活、照明用电的管理,这其中的节电潜力也不小,同样值得重视。

2 节省油耗

亚临界锅炉对原油的消耗很大,要降低耗油量需要从提高锅炉效率入手。提高锅炉效率有以下几个方面。

1)选用高效节能型锅炉,安装节能型燃烧喷嘴,提高原油的燃烧质量。锅炉的年度检修要保证质量,尤其是炉膛部分;要加强采暖、伴热管网的检查维修,保持管网畅通,防止穿也,减少锅炉蒸汽的漏损量;要根据大气温度变化和受热介质的物理特性,合理确定各部分供水、蒸汽温度。最大程度地利用热能,防止浪费。同时做好输气、伴热管道的保温,做到定期检查,及时维修,防止热能无为散失,进一步提高热能利用率。  2)合理调整运行数据。  降低排烟温度。当排烟温度高于250℃时,强制停炉清灰,每台锅炉每月清灰一次。在给每台锅炉安装1台给水预热器,对给水进行预热,给水平均水温升高20℃,排烟温度由原来的26&c降低到180℃,热效率有了较大幅度提高。

确定合理的过量空气系数。影响过量空气系数的参数有三个:风门开度、油阀开度、燃油压力。这三个参数相互制约、相互影响。运用正交试验,找出三个参数的最佳配合,以达到确定合理的过量空气系数来降低排烟容积,从而达到降低排烟热损失的目的。同时风门开度对雾化情况影响最大。因此,在运行管理中,尤其要注意调整风门开度,以确保锅炉高效运行。

确定合理的雾化参数组合。雾化参数不匹配,会导致化学不完全燃烧损失大,影响锅炉的热效率。现场经验表明,雾化参数匹配良好,则燃烧火焰好,燃烧充分,锅炉中烟气中CO的含量少,热效率越高,反之参数不匹配,燃料燃烧不充分,烟气中CO含量高,热效率低。可以通过测定烟气中的CO量来确定锅炉的雾化参数。

3 节省水能

在生产过程中加强设备管理,减少跑、冒、滴、漏是降低吨汽耗水的有效途径。同时还可以对水处理系统进行节能改造。水处理软化罐工作过程包括6部分,运行、反洗、进盐、置换、一级正洗、二级正洗,设计运行时间12小时,再生时间4小时。再生过程中如果软化罐树脂老化、黏结、透气性差,就不能与盐充分接触,置换效果不好,水量增加。延长盐水浸泡时间20分钟,使盐水与树脂充分接触,可以提高置换效果,节约正洗用水。具体操作为当软化罐完成运行、反洗、进盐后,停运进盐泵,关闭软化水阀门静置205k99后再进行置换、一级正洗、二级正洗过程。

经过对亚临界活动锅炉节能降耗途径分析,措施实施,注汽锅炉节能情况得到较大提高,平均吨汽耗电达到9.6KW.H,年节约电费5.3万元;燃油热效率有了明显的提高,平均热效率提高到86.68%,吨汽耗油降到57.8k,在降低燃油成本上取得了较大突破;吨汽耗水也下降到1.18方,为该矿实现经济注汽做出巨大的贡献。

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